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    河北科兴环保科技有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营有限责任公司
    成立时间:2017
  • 公司地址: 河北省 沧州 泊头市 交河镇 河北省沧州市泊头市交河镇城北
  • 姓名: 赵彬
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    除尘器泄爆故障分析与防范

  • 所属行业:环保 辐照净化装置
  • 发布日期:2019-12-03
  • 阅读量:763
  • 价格:面议
  • 产品规格:
  • 产品数量:500.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:河北沧州泊头市交河镇  
  • 关键词:脉冲除尘器,单机除尘器,小型脉冲布袋除尘器

    除尘器泄爆故障分析与防范详细内容

    除尘器泄爆故障分析与防范
    电除尘器内的爆炸其根本原因是电除尘器内烟气中的CO与O2混合后浓度到达一定比例后,经电场中高压闪络的电弧火花引起爆炸。通过分析,用于转炉煤气净化的静电除尘器*在以下几种情况下发生泄爆现象。
    (1)转炉吹炼的铁水为三脱铁水(经过铁水预处理已经脱硫、脱磷、脱硅的铁水) 在这种情况下,转炉开始吹炼时碳氧反应就十分剧烈,CO*产生,如果产生的CO在炉口没有被完全燃烧而进入静电除尘器,在静电除尘器内部与开吹前烟道中的空气进行混合,从而在静电除尘器内产生爆炸,使泄爆阀打开而中断吹炼。
    (2)转炉吹炼中事故提枪后进行再吹炼 这时再吹炼的铁水与经过铁水预处理三脱后的铁水性质类似,所以泄爆原因基本类似。
    (3)转炉长时间停炉后再开炉 转炉经过长时间停炉后,蒸发冷却器入口温度只有几十摄氏度左右。在吹炼**炉钢的初期,由于烟道裙罩口处于低温状态,CO2的产生速度会比高温时要慢,这样在吹炼初期CO在炉口没有完全燃烧而在静电除尘器内部与O2混合浓度达到爆炸的边界范围时,也就会发生泄爆现象。
    综合所有故障发现,静电除尘器泄爆现象主要是出现在开吹的时间段,都是由于停吹时滞留在静电除尘器中充满着空气,当转炉开吹时产生的CO没有完全燃烧与空气混合浓度到达一定的比例后造成的泄爆。
    从泄爆现象的根源出发,CO在空气中的爆炸极限范围为12.5%~74.2%,防泄爆其实就是控制转炉烟气中CO与O2的混合浓度达到爆炸极限范围。针对除尘系统泄爆现象的上述特点,可采取以下防范措施。
    (1)优化转炉吹氧流量控制 在转炉开吹过程中,为了严格控制O2与钢水反应速率,初期产生的CO要求能在炉口完全燃烧变成CO2,即在转炉开吹之初控制氧气流量按一定的斜坡缓慢上升,开吹时氧气初始控制流量为正常流量的1/2,保证在吹炼过程中产生的CO在炉口基本能完全燃烧变为COz,而CO2为非爆炸性气体,利用CO2气体形成一种活塞式烟气柱,一直推动烟气管道中残余的空气向放散烟卤排出,将CO与O的混合浓度控制在爆炸范围之外。
    (2)吹炼**炉控制 转炉经过长时间停炉后吹炼**炉钢时,先用少量氧气吹炼一定时间后,提高蒸发冷却器入口温度,从而进入正常的吹炼方式。烟道中的高温状态能促进汽化冷却烟道中CO与O的反应速率,增加CO:的量,降低Oz的浓度至安全范围,有效避免泄爆现象。
    (3)优化过程工艺 考虑防泄爆较终就是防止CO与O爆炸混合范围,转炉开吹阶段需要稀释电除尘中的氧气含量。当转炉吹炼中断再吹炼时,控制初始氧气流量,保持1min后方可正常吹炼,当碳氧反应高峰期出现提枪及点吹再次开氧时,时间间隔为20s,初始氧流量2min 内,小幅度地分3~4次将氧气压力逐步提高至0.6MPa以下,每次提压后稳定时间不少于10s。同时提前打开氮气阀吹扫管道,向烟气管道中吹人一定量的氮气,进入电除尘从而稀释电除尘中的氧气含量,达到避免电除尘泄爆的目的。

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